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6系鋁棒在熔鑄生產(chǎn)過(guò)程中硅、鎂元素的損耗分析

點(diǎn)擊次數:4633  更新時(shí)間:2020-04-20

熔鑄生產(chǎn)是鋁材加工的一道工序,熔鑄產(chǎn)品的質(zhì)量與擠壓型材的質(zhì)量密切相關(guān)。擠壓型材的各項性能,除了工藝條件的影響外更需要靠合金成份的穩定及均勻性來(lái)保證。金屬材料的性能取決于它的組織和結構,組織與結構又是由化學(xué)成份、雜質(zhì)含量、加工方法、熱處理工藝決定的,其中化學(xué)成份是決定材料性能的基本因素。在6系鋁合金中,Si和Mg是主要合金元素,鎂硅組成的Mg2Si(β)相是該系合金的主要強化相,這兩種合金元素,其中硅元素屬于相對難熔元素,合金化的彌散及吸收對熔煉溫度和攪拌的要求較高(金屬硅的熔點(diǎn)為1414℃,密度2.33 g/cm3),所以為了提高硅的吸收和彌散效果,在熔煉6系鋁合金時(shí)一般采用加中間硅(102合金)的形式進(jìn)行合金化操作。鎂元素由于其熔點(diǎn)低密度輕(金屬鎂密度:1.738 g/cm3 ;金屬鎂熔點(diǎn):650 ℃),屬于易燒損合金,而在熔煉6系列合金的過(guò)程中一般采用加高純鎂錠的方式進(jìn)行合金化操作。該兩種合金元素在熔煉合金化過(guò)程中均存在一定的不穩定因素,因此,研究該系合金在熔鑄過(guò)程中硅鎂的變化,對精確控制6系合金中的硅鎂含量具有重要的意義。目前論述鋁合金熔煉過(guò)程中鎂燒損的文獻有一些介紹,但是論述6系列合金在熔鑄過(guò)程中硅鎂元素的量化損耗,介紹的文獻較少。本文在生產(chǎn)實(shí)踐的基礎上,總結了幾種不同硅鎂含量的6系列合金,在熔鑄生產(chǎn)各環(huán)節硅和鎂元素的損耗情況,并提出相應的控制方法。

 

1  試驗方法

 

1.1  工藝流程簡(jiǎn)介:

 采用以下工藝流程進(jìn)行合金鋁棒的生產(chǎn):投料→熔化→控溫→扒渣→合金化→精煉→加覆蓋劑→靜置→鑄造(深井熱頂鑄造)。合金化工序加入的硅為中間硅合金,加入的鎂為高純鎂錠。整個(gè)熔鑄生產(chǎn)過(guò)程中,重點(diǎn)驗證精煉、靜置和鑄造前、后期硅鎂含量的變化。

 

1.2  取樣要求:

1)取樣次序要求:每爐次分別在以下四個(gè)環(huán)節取樣:

     ①精煉前在爐內取樣作分析; 
    ②精煉后在爐內取樣作分析; 
     ③鑄造1米時(shí)在流槽處取樣作分析; 
     ④鑄造8米時(shí)在流槽處取樣作分析。

 2)爐內取樣要求:采用特制的樣勺在爐膛的中間勺取鋁液,倒入樣模制成試樣,要求每批次取兩塊試樣;取樣溫度控制在720-750℃。

3)流槽取樣要求:采用特制的樣勺在流槽勺取鋁液,倒入樣模制成試樣,要求每批次取兩塊試樣。

 

1.3  檢測手段:

 采用德國SPECTRO MAXx直讀光譜儀對所取試樣進(jìn)行成份檢測。采用西南鋁熔鑄廠(chǎng)制備的鋁合金標準試樣校準光譜儀。要求每個(gè)試樣檢測三個(gè)點(diǎn),每批次取樣兩塊,化驗結果取6個(gè)點(diǎn)的平均值,記錄下檢測結果。

 

1.4  實(shí)驗合金的選擇及熔煉生產(chǎn)的控制

變形鋁及鋁合金化學(xué)成份國家標準(GB/T 3190—2008)中,6系列合金Mg含量變化范圍大概在0.25%-1.2%之間,Si含量變化范圍大概在0.3%-1.7%之間。為了使得實(shí)驗數據具有代表性,分別選取四種不同成份的合金進(jìn)行驗證,選取的6060合金在6系鋁合金中屬于低硅鎂含量的合金;6061合金在6系鋁合金中屬于高硅鎂含量的合金;6063合金在6系鋁合金中屬于中等硅鎂含量合金;6082合金在6系鋁合金中屬于高硅鎂含量的合金。

 

為了驗證不同工藝對元素損耗的影響,嚴格控制四種不同硅鎂含量的6系列合金,按照表2-1中的工藝進(jìn)行熔煉生產(chǎn)。其中6060合金生產(chǎn)2爐次,6061合金生產(chǎn)2爐次,6063合金生產(chǎn)4爐次,6082合金生產(chǎn)2爐次。分別按照5個(gè)不同工藝方案進(jìn)行熔煉生產(chǎn)。方案1、2、4、5對比不同精煉工藝對硅鎂損耗的影響;方案3、4對比不同靜置時(shí)間對硅鎂損耗的影響。

 

表2-1:實(shí)驗方案及工藝參數控制表

4.jpg

 

3  實(shí)驗結果及分析

3.1  按照以上實(shí)驗方案,記錄并整理精煉前、精煉后、鑄造1米及鑄造8米鎂含量的數據如表3-1和圖3-1所示。

 

表3-1     Mg含量在熔鑄各階段的變化

直讀光譜儀分析表

圖3-1     Mg含量在熔鑄各階段的變化趨勢圖

 

光譜儀曲線(xiàn)表

 

從實(shí)驗數據來(lái)看,兩種不同靜置工藝(方案3靜置100分鐘與方案4靜置20分鐘),在725℃-745℃的溫度范圍內靜置,對6系合金中Mg的損耗影響輕微,差異不大。分析原因:鋁液表面氧化后會(huì )形成較為致密的氧化膜,該氧化膜能夠有效的阻止下層金屬繼續氧化,靜置期間表層氧化膜穩定未遭到破壞,并且6系列鋁合金中含鎂量不高,鎂在鋁中的溶解度較大,在這種狀態(tài)下即使發(fā)生氧化也是非常緩慢的。

 

 鑄造過(guò)程鎂含量的變化量在0.5%左右,對成份穩定性的影響非常輕微。

 

 精煉工序是6系列合金Mg損耗的主要環(huán)節,從方案4對比方案5的結果來(lái)看,合金中Mg含量越高,在相同的精煉條件下,鎂元素的損耗量越大,尤其是在較長(cháng)的精煉時(shí)間下差異更顯著(zhù)。 從方案1、2對比方案4、5來(lái)看,精煉劑的用量及精煉時(shí)間是精煉環(huán)節影響Mg損耗的主要因素,隨著(zhù)精煉劑用量的加大和精煉時(shí)間的延長(cháng),Mg元素的損耗量加大。從綜合數據來(lái)看6系列鋁合金精煉環(huán)節M(mǎn)g的損耗量在4%-8%之間。分析精煉環(huán)節M(mǎn)g元素的損耗主要有以下兩個(gè)因素:

 

①由于采用的精煉劑為發(fā)熱型精煉劑,精煉粉與熔體反應局部放熱,又由于噴粉的方式為以氮氣為載體把粉末狀精煉劑吹進(jìn)入熔體內,期間伴隨著(zhù)熔體的攪動(dòng)和液面的翻滾,破壞了表層的氧化鋁保護膜,從而增加了Mg的接觸燒損。

 

②精煉劑主要成份為氯鹽及冰晶石,國內生產(chǎn)精煉劑時(shí)為了提高精煉除氣除渣的效果,普遍的會(huì )在精煉劑中加入六氯乙烷C2Cl6。而Mg元素在鋁合金熔體中化學(xué)性質(zhì)相對較為活潑,因此Mg會(huì )優(yōu)先與精煉劑中的這些氯化物反應生成MgCl2 ,從而導致熔體中Mg的損耗。

 

         2Al+3C2Cl6→2AlCl3+3C2Cl4
          3Mg+2AlCl3→2Al+3MgCl2(損耗) 
          Mg+C2Cl6→MgCl2(損耗)+C2Cl4(C2Cl6優(yōu)先與Mg反應)

3.2  按照以上實(shí)驗方案,記錄并整理精煉前、精煉后、鑄造1米及鑄造8米硅含量的數據如表3-2和圖3-2所示。

 

表3-2   Si含量在熔鑄各階段的變化

4.jpg

圖3-2     Si含量在熔鑄各階段的變化趨勢圖

 

圖3-2     Si含量在熔鑄各階段的變化趨勢圖

 

 從實(shí)驗數據來(lái)看,Si元素在整個(gè)熔鑄生產(chǎn)過(guò)程中,成份波動(dòng)不穩定,整體波動(dòng)范圍不大,在-2%-3%之間,出現負值反映出Si在熔煉生產(chǎn)的過(guò)程中擴散的不理想,因此熔鑄生產(chǎn)的過(guò)程中Si的精確控制,關(guān)鍵在于加強合金化的攪拌操作和采取合理的加硅方式。

 

硅含量波動(dòng)原因分析:生產(chǎn)過(guò)程中102的加入階段是在爐料*熔化,熔體溫度控制在一定范圍之后,把固態(tài)的102合金加入到高溫熔體內進(jìn)行合金化操作。由于102合金中Si的含量不高ω(Si)=10%-22%,根據6系鋁合金中Si的含量要求,整個(gè)合金化過(guò)程中加入的102合金的量將在幾百到上千公斤之間。大量的102加入熔體內不但增加了攪拌難度,并且使得爐內熔體溫度迅速下降20℃-60℃。由于合金化溫度佳范圍是在720-750℃之間(過(guò)高的熔體溫度增加吸氣和燒損)。又根據Al-Si二元相圖分析(圖3-3),ω(Si)=10%-22%的102合金熔化溫度應控制在700-730℃。以上102合金熔化溫度范圍的要求與合金化導致降溫幅度過(guò)大之間的矛盾,使得Si在吸收的過(guò)程中出現不穩定因素,影響了Si在熔體內的均勻分布從而出現了各階段Si含量不穩定波動(dòng)的現象。


圖3-3:Al-Si二元相圖


圖3-3:Al-Si二元相圖

4  結論及控制措施

 通過(guò)實(shí)驗在6系鋁合金熔鑄生產(chǎn)過(guò)程中分階段取樣,并采用德國SPECTRO MAXx直讀光譜儀對所取試樣進(jìn)行成份檢測。分析了四種不同硅鎂成份的6系列合金鋁棒在精煉、靜置、鑄造工序硅、鎂元素的損耗情況??偨Y了6系列合金鋁棒在熔鑄生產(chǎn)過(guò)程中硅、鎂的主要損耗環(huán)節,以及各環(huán)節硅、鎂元素的損耗量。針對6系鋁合金Mg、Si成份的精確控制,提出一些控制措施,從而保證了產(chǎn)品性能的穩定性。通過(guò)對6系鋁合金熔鑄生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節Si、Mg的損耗情況的驗證,得出如下結論并提出控制措施:

 

 (1)、Si元素在6系鋁合金熔鑄生產(chǎn)過(guò)程中,成份波動(dòng)不穩定,但是整體波動(dòng)范圍不大,在熔煉的合金化環(huán)節應加強攪拌。為了改善Si的吸收,合金化加入硅的形態(tài)應以102合金為宜,并在裝爐料的時(shí)候把102合金裝在爐底同爐料一起熔化,這樣能充分的利用熔煉過(guò)程中的升溫和攪拌操作提高硅在熔體內的均勻分布。為了提高Si的吸收,102合金中Si的含量應控制在10%-14%。

 

(2)、在正常的靜置溫度內(725℃-745℃),靜置時(shí)間對6系鋁合金Mg元素損耗影響非常小,可以不計。

 

(3)、6系列合金熔鑄生產(chǎn)過(guò)程中,鎂元素的損耗主要發(fā)生在精煉環(huán)節,其損耗量隨精煉時(shí)間和精煉劑用量的增加而增大。

 

(4)、6系鋁合金中Mg含量越高,在相同的精煉條件下,鎂元素的損耗量越大。

 

(5)、6系列鋁合金在精煉環(huán)節M(mǎn)g的損耗量在4%-8%之間,實(shí)踐生產(chǎn)的過(guò)程中可參照以上損耗量進(jìn)行控制,合金化的過(guò)程中Mg應該盡量走上限值,或按照目標加入量的104%-106%進(jìn)行加鎂操作,終把鎂含量控制在理想范圍內。

 

本文作者:劉一崢、劉智杰、楊翠顏、李干希、周超彥

作者單位:臺山市金橋鋁型材廠(chǎng)有限公司

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